第215章 量产进行时:当5000片芯片走下产线(1 / 2)
2月18日,农历正月初七,春节假期刚过。
深圳华为松山湖生产基地,三号封装测试车间。
这里平时生产基站设备,但现在被临时改造出一块区域,专门用于麒麟芯片的最终测试和包装。
生产线不长,但流程严格:芯片上料、自动测试、人工抽检、激光打标、真空包装、装箱。
陈永仁穿着防静电服,站在生产线末端,看着一片片芯片从测试机里吐出来。绿灯亮,表示通过;红灯亮,表示失效。大多数是绿灯,偶尔闪一下红灯,像心跳中的早搏。
“良率多少?”他问。
测试组长张涛盯着屏幕:“今天这批500片,通过487片,良率%。累计3000片,平均良率%。”
陈永仁心里计算:%,距离中芯国际测试的%高了11个百分点。这是因为封装和测试环节又筛掉了一部分边缘芯片。
“失效芯片分析了吗?”
“分析了,”张涛调出数据,“主要问题还是存储器单元随机失效,占70%;其次是ADC失配,占20%;其他杂项10%。都是工艺波动导致,不是设计问题。”
正说着,生产线突然停了。一个年轻的技术员举起手:“张工,这台测试机报错!”
所有人围过去。测试机的屏幕上显示:“通信超时,与芯片握手失败。”
陈永仁皱眉:“换一片芯片试试。”
换了一片,同样问题。再换一片,还是问题。
“不是芯片问题,是测试机问题,”张涛判断,“重启试试。”
重启,问题依旧。生产线停了半小时,气氛开始紧张——离2月28日交付只剩10天,每一天的产能都很宝贵。
林辰闻讯赶来,身后跟着设备供应商的技术支持——一个德国人,中文名叫汉斯,在华为干了五年。
汉斯检查了十分钟,得出结论:“测试机的通信板卡坏了,需要更换。备件在德国,空运过来最快三天。”
“三天?”张涛急了,“三天少测1500片,交付来不及!”
生产线上一片死寂。所有人都知道这意味着什么:第一次商业交付,就延迟。
林辰沉默了几秒,问:“汉斯,通信板卡的核心是什么?”
“一个FPGA芯片,负责协议转换。”
“芯片型号?”
汉斯报了个型号。林辰转身问吴瀚:“这个型号的FPGA,我们的算法能跑吗?”
吴瀚愣了一下:“能,但需要重新编译,而且……”
“需要多久?”
“如果只是通信协议,一天。”
林辰看向汉斯:“如果我们不用原厂板卡,自己用FPGA开发板做一个临时的,行不行?”
汉斯瞪大眼睛:“理论上……行。但没测试过,风险很大。”
“总比停产三天好,”林辰拍板,“吴瀚,你带人做通信协议。汉斯,你配合提供接口文档。张涛,调其他测试机先顶着,把产能损失降到最低。”
命令下达,团队再次进入应急状态。吴瀚带着两个软件工程师,在实验室里对着FPGA开发板疯狂编程;汉斯打电话回德国,要原厂的技术文档;张涛重新调度生产线,三班倒改成两班倒,人歇机器不歇。
陈永仁没离开生产线。他拿起一片失效的芯片,对着灯光看。芯片很小,指甲盖大小,表面是银灰色的金属,边缘是金色的引脚。就是这个小东西,凝聚了团队半年的心血,承载着中国芯片的希望。
他想起在台湾时,台积电的老师傅说过:“芯片是科学,也是艺术。科学可以学,艺术靠感觉。”现在他有点懂了——设计芯片是科学,量产芯片是艺术。每
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